今年以来,齐鲁股份公司烯烃厂从优化蒸汽平衡、消除跑冒滴漏、回收装置凝液等几个关键环节入手,加大节水减排工作力度。一季度,全厂总用水量比去年同期下降了24.26万吨,吨乙烯耗水下降到11.89吨的历史最低点,同比下降2吨多。
蒸汽系统的综合平衡和优化,为科学合理的正确使用水、汽,找出装置运行中存在的薄弱环节,避免水资源浪费打下基础。他们通过引入外供燃煤蒸汽、使用好裂解炉自产的低压蒸汽等渠道,一步步摸索降低动力锅炉负荷,2006年彻底实现了从三台到两台锅炉运行的转变,今年2、3月份,两台锅炉低压蒸汽产量由原来的每小时250吨左右下降到230吨以下,一年可少产蒸汽14万吨,不仅节约大量用水,每年还可降低锅炉燃油万余吨。
优化工艺,提升循环水浓缩倍数,使装置新鲜水补入量得到有效控制。年初,在厂节水领导小组的统一要求下,一线装置对本系统工艺用水状况进行排查分析,通过对操作程序、工艺参数的优化,将大量用水从工艺流程中“挤出来”。供水车间加强对循环水水质的监测、管理,优选水质稳定剂,减少系统结垢,使第七循环水的浓缩倍数由去年的4.74上升到5.45,循环水水质保持优质、平稳,大大降低了污水排放量,一季度新鲜水补入量降低到158万吨,与去年同期相比节水11.73万吨。
消除跑冒滴漏和凝液回收并举,减少装置水损耗,重复利用水资源,是该厂在节水减排工作中统筹安排的一项系统工程。今年以来,全厂各装置对容易产生泄露的安全阀、放空阀、排污阀、疏水器等进行全面排查,对漏点及时消除:乙烯装置裂解炉汽包安全阀易发生腐蚀泄漏,他们有计划的利用停炉机会,对安全阀根部连接进行改造,加切断阀,法兰连接,一旦安全阀发生泄漏,可随时在不停炉状态下切除维修更换,大大减少低压蒸汽损失;通过技术改造,成功消除了动力车间2501蒸汽阀的泄漏,每小时减少蒸汽损失5吨多。在去年改造原有流程、铺设新的管道,建立起完善的凝液回收网的基础上,又对蒸汽伴热及疏水系统进行梳理整治,将蒸汽凝结水按蒸汽压力等级,分等级分管路进行回收。一季度装置凝液回收率达到68.89%,同比提高7.6个百分点,多回收凝液23万吨。另外,他们还通过加强裂解炉汽包排污阀的维护和检修、对蒸汽管网减温减压器调节阀改造更新等,也很好的发挥了节水减排效果。